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某船主机链轮箱产生“异响”的原因分析

时间:2014-08-13 15:38 点击:
摘要:针对某船主机在海试过程中产生明显有规律的奇怪声音(简称异响),对照主机安装技术与标准,结合主机实际操作经验,分析其产生原因及探讨解决问题的方法。 关键词:船舶主机;链轮箱;异响 中图分类号:U664.22 文献标识码:A A discussion for strang

  摘要:针对某船主机在海试过程中产生明显有规律的奇怪声音(简称“异响”),对照主机安装技术与标准,结合主机实际操作经验,分析其产生原因及探讨解决问题的方法。

  关键词:船舶主机;链轮箱;异响

  中图分类号:U664.22 文献标识码:A

  

  A discussion for “strange sound” which come from the forward chain driving housing of main engin

  YANG Jiangjun

  ( CSSC Guangzhou Longxue Shipbuilding Co.,Ltd.Guangzhou 511462 )

  Abstract: As to the obvious rhythmic strange sound heard from the forward chain driving housing of main engine during the ship’s sea trial, compared with the fixable technology and the standard of main engine, and combine with the practical operational experience, searching for the methods of solving issues.

  Key words: ship’s main engine;the chain driving housing;strange sound

  1概况

  主机的凸轮轴与曲轴通过链条连接并实现传动功能,链轮是用螺栓固定在推力块的一侧,链轮传动是通过张紧的链条和支撑长链条的导轨来实现的。为了达到良好的机械运转效果,润滑冷却是必要的。

  某船厂承建了一艘82 000 DWT远洋散货船,该船主机为MAN B&W 6S60ME-C MK8.1低速柴油机,额定功率14 280 kW,额定转速105 r/min。该船在航行试验主机磨合阶段,轮机员在机舱底层巡查中监听到自由端链轮箱发出明显的“异响”,怀疑内部有机械磨损,于是马上停车进行检查,经服务工程师确认没有发现任何异常,再次启动主机,声音依然存在。

  根据船东监造组的意见,为了船舶安全可靠性,主机厂家邀请了MAN Diesel & Turbo的工程师上船进行检查,得出的结论是“链轮箱内部件的安装满足 MAN B&W的相关技术要求,声音来源于链轮和滚珠的磨合,是二冲程柴油机运行中的正常声音”。基于上述检查的结论,船东同意在专家监控下进行主机后续项目试验,但要求返回码头后彻底消除异响。

  顺利完成主机航行试验项目返回码头后,船厂再次邀请工厂、主机厂等的技术专家进行诊断,基于航行试验数据均满足技术要求,且安装检测数据也满足标准,均认为声音不会影响船舶主机性能。但考虑到船东的强烈要求和完工交船事宜,主机厂提出以下方案:

  (1)再次邀请MAN的专家上船对主机前链传动系统做全面的检查,对主机的声响进行评估。如MAN专家发现主机质量有问题,则必须做相应的修正;如MAN专家认为该声音为正常的声音,船东则认可这个结果;

  (2)邀请船东代表到主机制造工厂对其它正在台架磨合试验的MAN主机进行实地考察和调研,以确认这种声音是链轮链条正常的啮合声音;

  (3)安排对前端链传动系统的所有零部件进行拆检,根据图纸对部件的尺寸进行确认,对不符合图纸的部件予以修复/更换。如所有零部件经检查符合技术要求,而重新装复后该声音依旧存在,船东能够认可这个结果;

  (4)对该前端链条延长适当时间的保修期。

  但船东坚持该声音必须消除,主机才能接受,理由是系列其他船主机前端链传动并没有这种声音。

  2初步处理方案

  基于该系列其他船主机的运行监测结果无类似声音和满意客户要求的宗旨,船厂坚持消除船东的疑虑,于是结合MAN专家、船厂与主机厂家的综合研究意见,实施了以下具体处理方案:

  2.1重新检查链轮箱附件安装状态及数据

  (1)扭振装置的可视检查:打开检查盖观测弹簧装置正常位置,且泄放油孔处于塞紧状态,减震装置的功能状态良好;

  (2)自由端链条张紧度检测:链条的张紧必须根据MAN B&W的相关技术要求,因此实施的范围是有限的。根据经验,在理论参考值压紧弹簧±3 mm范围内可接受,而张紧力应该在理论值16 500 N (弹簧标识长度为242.4 mm)附近,实测弹簧长度为242.0 mm,弹簧张紧力适中;

  (3)链轮导轨平行度检查:根据推荐的安装要求,导轨与链条的橡胶压缩量要求控制在0~2 mm内,实测数据在规定范围内,满足技术要求;

  (4)平衡重块的安装检测:平衡重块根据规格书安装间隙为0.2~0.5 mm,而实际安装数据在0.25~0.45 mm间,完全符合要求。连接在机架上轴的拉紧力矩也根据规格书830 N.m进行了重新校核;

  (5)链条运行痕迹检查:通过检查连接曲轴、平衡轮、偏心轮的链条表面痕迹,链条齿牙两侧有相同尺寸和形状的运行痕迹,链条的运行完全处于正常条件,同时没有发现链条有任何缺陷。

  通过上述系列检查后重新运行主机,异响未能消除,可以排除安装精度问题。

  2.2更换首部链轮箱内全部零部件

  更换全部零部件后零部件的安装数据满足 MAN B&W的相关技术要求且试验结果表明,主机前端链传动系统的声音与零部件更换前该系统发出的声音基本相同,证明零部件的质量与安装不存在问题。

  2.3调节链条张紧力

  船东代表建议通过对链条的张紧度做多次调整试验进行筛选,以求链条链轮啮合传动达到最佳状态。通过将链条的标准涨紧弹簧长度由242 mm分别调整至244.5 mm、243.5 mm、240 mm、242.5 mm的长度,分别做了动车试验,试验结果再次表明,啮合的声音仍然存在而且基本相同。考虑到链条过度地涨紧和松弛都会对主机零部件造成有害的影响,没有做进一步调整。


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