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玻纤漏板铜排节能设计研究

时间:2014-12-02 11:05 点击:
摘 要:该文中通过合理改进漏板铜排的结构设计,减少了导电过程中的电力损耗,降低了设备运行故障率,为企业降低了生产成本,提高了生产在线控制能力,为产品质量的稳定提供了保障,对同行业中类似节能研究有借鉴意义。 关键词:铜排 漏板 节能设计 表面趋肤
  摘 要:该文中通过合理改进漏板铜排的结构设计,减少了导电过程中的电力损耗,降低了设备运行故障率,为企业降低了生产成本,提高了生产在线控制能力,为产品质量的稳定提供了保障,对同行业中类似节能研究有借鉴意义。

  关键词:铜排 漏板 节能设计 表面趋肤效应

  中图分类号:TQ17 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)10(a)-0030-02

  Fiberglass Copper Drain Board Energy Saving Design Study

  ZHANG Xiao-fang CHEN Fa-dong

  (1.Hebei Electromechanical Vocational and Technical College;2.Xingtai Taurus Fiberglass Co., Ltd. Hebei Xingtai, 054000,China)

  Abstract:In this paper,through reasonable improvements in copper drain board structure design,the process of reducing the conductive power loss,reducing the failure rate of equipment operation,for enterprises to reduce production costs,improve production line control,to provide a stable product quality.

  Key words:Copper Drain Board Energy-Saving Design Surface Skin Effect

  随着社会的不断进步与科学技术的不断发展,全球对节约原材料消耗、提高能源利用效率的关注度越来越高,节能是我国可持续发展的一项长远发展战略,是我国的基本国策。

  在玻纤生产企业池窑拉丝用漏板控制中,铜排的电力损耗是玻纤行业的主要控制对象。随着玻纤行业的迅速发展,玻纤生产工艺日益月薪,在满足生产工艺的情况下,企业大都缩短传输距离已达到降低铜排的电力损耗。但对于建厂较早的玻纤厂,漏板铜排布局相对落后,致使铜排的电力损耗相对较高。通过测量漏板控制的各个节点电压,发现在实际生产中漏板使用电力消耗占漏板总电力消耗的65%~75%左右,其他大量的能源在传输过程中被浪费。本研究通过合理改变铜排的设计结构以降低铜排的电力损耗,从而降低成本,对同行业中类似研究项目有借鉴意义。

  1 铜排的节能设计改造

  漏板控制系统由可控硅、变压器、硬铜排、水冷硬铜排、软铜排、电极夹等组成,北大核心期刊为降低传输过程中的电阻损耗,水冷硬铜排、电极夹采用通水冷却的方式防止其温度的升高,导致电阻升高。随着长时间高温,每个连接节点会出现氧化现象,于是增加了接触面的电阻,电能损耗也随之增加,更有甚者会出现无法通电的状况,在几千安培的电流下,有时会出现电打火现象,影响现场生产。部分玻纤厂家为降低接触面氧化,提高到点能力,定期对接触面进行镀银处理,增加了生产成本。

  在铜排的设计中,尽量缩短变压器与漏板之间的传输距离,引入不同的冷却方式,减少传输过程中的电阻,同时减少连接节点以降低损耗,表面镀银成本也随之降低,这已成为漏板铜排优化设计的发展趋势。

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